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臭氧催化劑(jì)投加量處理印(yìn)染廢水的影響

 為了提高臭氧催化氧化技術在(zài)印染(rǎn)廢水深度處理中的去除(chú)效率,提(tí)高催化劑的使用(yòng)壽命,本(běn)研究利用混合法自製非均相催化劑,並(bìng)考察了其(qí)在深度降解印染廢水中(zhōng)橙黃 G 的(de)應用.對廢水初始 pH、催化劑的投加量和臭氧投放速率 3 個過程參(cān)數進行了優化.研究結果表明,臭氧催(cuī)化氧(yǎng)化降解橙黃(huáng) G 廢水的更佳(jiā)工藝參數是廢水初始 pH 6~7、反應時間(jiān) 60 min,催化劑的投(tóu)加量為 300 g/L、臭氧(yǎng)投放速率為 1.60 mg/(L·min).利用該工藝參數對某印(yìn)染廠二沉池出水進(jìn)行深(shēn)度處理,60 min 後出水 COD 為 58.7 mg/L,COD 去除率為 67.4%,出水 COD 已經達到國家(jiā)排放標準(GB 18918—2002)的一級(jí) B 標準.臭氧催化氧化降解橙黃(huáng) G 的過(guò)程符合一級反應動力學模型,反應速率常數隨廢水 pH、臭氧投放速率及催化劑投加量的變化規律與單因素實(shí)驗結果相吻合.

取 500 mL 質量濃度(dù)為 250 mg/L 的橙黃 G 模擬(nǐ)廢水,臭氧的投放速率為 1.60 mg/(L·min),廢水的初始 pH 為 6.5,實驗(yàn)室自製催化劑的一次投加量分別為 50、100、200、300、400 g/L,探究實驗(yàn)室自製催化劑的投加量對臭氧催化氧化(huà)橙黃 G 的影響,其實驗結果如圖 1、圖 2 所示.

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圖 1 催化劑投加量對 COD去除(chú)率的影響

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圖2 催化劑投加量對(duì)橙黃 G去(qù)除率影響

由圖 1、圖 2 可知:當實驗室自製催化(huà)劑的投加(jiā)量不斷增加時,廢水中 COD 及橙黃 G 的去(qù)除率逐漸升高.在 25 min 時,未投加自(zì)製催(cuī)化劑情況下,廢水中 COD 的去除率為 29.3% ,自製催化劑投加量分別為 50、100、200、300、400 g/L 時,廢水中 COD 的去除率分別為 51.9%、67.3%、72.4%、83.2%、84.0%.分析其原因(yīn),這主要(yào)是(shì)由於隨著實驗室自製催(cuī)化劑投加量的增加(jiā),可利用的活性位點也隨著(zhe)增多,臭(chòu)氧分子、橙黃(huáng) G 和實驗室自製催化(huà)劑碰撞機會和接觸麵積顯著增大,臭氧得到更加充分的利用[17].但(dàn)當實驗室自製催化(huà)劑投加量從(cóng) 300 g/L 提高至 400 g/L 時,COD 的去除率並沒有顯著的變化,這(zhè)可能的(de)原因是,當臭氧濃度一定時,過多的實驗室自製催化劑中活(huó)性位點無法(fǎ)被(bèi)完全占據,造成了實驗室自製催化劑的浪(làng)費;也有可(kě)能是因(yīn)為實驗室自製催化劑(jì)投加量過高,產生的過多的羥基自由基又可以相互作用形成過氧化氫[18].實驗室自製催化劑的一次性臭氧投加量選取 300 g/L。

臭氧催化氧化降解橙黃 G 廢水的更佳工藝參數:廢 水初始 pH 為(wéi) 6~7、催 化(huà) 劑 的投加量(liàng)為(wéi)300 g/L、臭氧投放速率為 1.60 mg/(L·min).動力學分析表明(míng),臭氧催化氧化降解橙黃 G 過程符合一(yī)級反應動力學模型.對某印染廠廢(fèi)水二沉池出水的(de)處(chù)理結果表(biǎo)明:臭氧催化氧化真(zhēn)實(shí)印染廢(fèi)水處理效果顯著,處理(lǐ) 5 min 後,色度便降為 0;處理 60 min 後出水COD 為 58.7 mg/L,出水 BOD5為 19.1 mg/L,已經達到國(guó)家一級 B 的排放(fàng)標準(GB 18918—2002).催化劑的加入使得在相(xiàng)同的反應(yīng)時間(jiān)內,COD 的去除率提高了 20% ~25% .


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